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煤礦拇指新聞:調高油缸問題的分析在采煤機配件供應中占多大比重?
煤礦拇指新聞:調高油缸問題的分析在采煤機配件供應中占多大比重?
我們知道,在煤礦購進其需要的采高和工作負荷相關的采煤機之后,煤機廠都會附帶一份關于采煤機中易損件的明細,而且通常會送一些隨機件;那么今天我們要說的是采煤機調高油缸在采煤機損壞比重有多高,首先我們先分析一些調高油缸自身的問題:
1用戶使用中發現的問題及分析根據生產使用單位反饋的信息,150型采煤機原調高油缸容易產生的問題有①密封件容易損壞,常發生竄液、漏液現象;②拆卸困 難,常用件不易更換;③調高系統配帶的調高泵維修困難。根據用戶反映的情況,結合原調高油缸的結構分析,產生這些問題的原因如下:150型采煤機調高油缸 的密封件一般是用橡膠、尼龍等制造,調高油缸的活塞桿反復伸長和收藉,使用頻率高。密封件對介質起著舉足輕重的密封作用.使活塞兩端的液體互相隔絕,達到 調高油缸升高和縮短的目的。由于原調高油缸活塞采用的是Y夾密封圈,密封面積比較小,在活塞頻繁的往復運動中容易發生磨損,造成密封不嚴,發生漏、竄液現 象。150型采煤機調高油缸在工作時發生漏、竄液后直接影響生產;或者出現零部件損壞不能工作時,必須停產維修。由于井下環境的局限,再加上原調高油缸結 構較復雜,拆卸時比較困難,費時費力,更換的零件也較多,增大了維修工人的勞動強度,延長了維修工作時間.影響了礦井生產速度。150型采煤機調高油缸是 采煤機滾筒調高裝置的主要部件之一。為了達到滾筒調高的目的,:煤機還帶有液壓調高系統,配有調高油泵以提供給調高油缸油介質,使滾筒得以調高。調高油泵 結構復雜,在生產中使用頻率高,容易損壞,不易維修,費用昂貴,增大了原煤成本。
2.2生產制造工藝中出現的問題調高油缸的缸筒技術要求較高,要求有較高的表面粗糙度和形位公差。而且活塞桿工作 時,受液壓l212002年6月礦業安全與環保第29卷增刊推力,要有足夠的剛度。因此在加工的時候,由于條件上的限制,精度不易達到,達不到油缸的加工 要求i在材料的熱處理工藝上,因為設備和熱處理能力有限,不易保證零件的機械性能。所調高油缸在使用一段時間后零部件磨損嚴重,就會出現漏、竄液現象,影 響生產。3優化設計優化設計后的150型采煤機櫥高油缸的結構見圖2。卜油缸底座;2接頭座;3一活塞;4~油缸缸體;5導向套;6活塞桿圖2150型采 煤機調高油缸優化設計后的結構
3.1對150型采煤機調高油缸進行優化設計(1)首先從調高油缸竄、漏液這個問題著手,對活塞進行改型設計。活 塞是隔絕油缸左右兩個腔的主要零件,它的密封件性能的優劣是造成油缸竄、漏液的主要原因。根據這種情況,把原來的Y夾密封圈改成鼓形密封圈,在進液時,鼓 形密封圈膨脹,增大了活塞兩端的密封面積,減小了密封件的磨損,使得漏、竄液的發生率降低。(2)針對拆卸不易方面,在保證調高油缸行程的前提下,借鑒 QY支架平衡缸的結構,減少了調高油缸的加工零件,增加和借用了平衡缸上的常用密封件,便于拆除了裝配。縮短了維修時,降低了工人的勞動強度,在最短的時 間內恢復生產。(3)調高油泵損壞后不易維修,在設計中改原注油方式為外注式進液。經過計算校核能夠達到調高油缸的使用標準的能力下,摒棄了調高油泵,借 助礦井生產現場常用的乳化泵供給乳化液。把原內注式注油的液壓鎖固定在油缸的外面,然后通過接頭座供給乳化液。采用外供乳化液的方式,達到升高和降落搖臂 的目的。即使在使用過程中液壓鎖損壞,也能輕松換上備用件。使生產得以繼續進行,獲得了較高的經濟效益。
3.2改善主要零部件的工藝措施(1)油缸缸筒:采用27SiMn無縫鋼管,為了保證其形位公差,尋求生產設備較 好和加工能力較高的廠家進行外協加工。提高油缸缸壁的表面粗糙度,減少缸筒對密封件的磨損。(2)活塞桿:采用40Cr材質,進行調質處理,加工時強調活 塞桿徑的同軸度和端面的垂直度,著重保證零件的機械性能。(3)導向環:采用45鋼,根據導向環在調高油缸中所起的作用。
以上就是以150采煤機為例子做了一個詳細的分析及其廠里對調高油缸的改進措施!